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“前后才半個小時的時間,磨機大瓦溫度最高降低了10度。這樣改造后,磨機就可以穩(wěn)定開車,不用擔(dān)心夏天跳停的問題了!”。5月9日下午,生產(chǎn)管控中心配料工序原料磨磨工小王,看到磨機大瓦觀察孔瓦蓋在改造前后,測量溫度數(shù)據(jù)的對比后,由衷地感慨道。
配料工序原料磨現(xiàn)有7臺磨機,每臺磨機由進、出料端空心軸架設(shè)在瓦座上旋轉(zhuǎn),空心軸溫度超過70℃時,就會造成磨機大瓦鎢金層融化,設(shè)備無法開車。正常生產(chǎn)時,磨制礦漿使用的蒸發(fā)母液溫度在70-75℃,加上石灰粉化和磨礦介質(zhì)摩擦產(chǎn)生熱量等原因,磨機本體表面溫度高達(dá)90-95℃。每逢夏季,經(jīng)常因為磨機大瓦溫度高,造成設(shè)備被迫停車,不但影響到管道化礦漿的供應(yīng),還有可能造成化大瓦等設(shè)備事故的發(fā)生。
為便于檢查設(shè)備狀況,磨機每個瓦座上均開有兩個觀察孔,為避免異物落入,觀察孔的蓋板使用橡膠皮子制作。雖然密封效果好,但瓦座內(nèi)的熱量卻無法散出來。為避免磨機跳停,高溫季節(jié),崗位人員就將磨機大瓦觀察孔蓋子移開或用焊條支起來,使瓦座內(nèi)的熱量散出來,從而降低大瓦運行溫度。但這樣做,也容易使灰塵落入到瓦座內(nèi),造成磨機大瓦潤滑油污染;一旦異物落入瓦座內(nèi),還可能對空心軸造成傷害,影響設(shè)備正常運行。
為徹底扭轉(zhuǎn)這種被動局面,配料工序決定對其進行改造。經(jīng)過集思廣益,決定采用PVC管件替代原有的瓦蓋,從而改善瓦座內(nèi)的通風(fēng)效果,降低磨機大瓦的運行溫度。
他們買來管件和材料進行加工。針對磨機進料端可能存在粉塵污染,瓦蓋采用PVC彎頭,使其開口向下,避免灰塵進入;出料端使用短節(jié),最大限度地加強通風(fēng)效果,并在PVC彎頭和短節(jié)外端口蒙上不銹鋼紗窗,使用喉箍固定在管件上,用以隔絕雜物。最后再將門搭加工后,作為合頁使用,一端固定在管件上,一端安裝在瓦蓋上,這樣就可以方便地掀起來,進行檢查和檢修作業(yè)。
5月9日下午,配料工序原料磨對一號棒磨南、北四個瓦座蓋板進行了改造,經(jīng)過對改造前后半小時溫度的測量,瓦座內(nèi)部和大瓦溫度均下降了3-10℃,遠(yuǎn)超預(yù)期目標(biāo)。看到這樣的結(jié)果,現(xiàn)場參與試驗的崗位員工不由自主發(fā)出了感慨。
下一步,配料工序?qū)ζ溆嗄C進行改造完善,從而保證設(shè)備穩(wěn)定運行,安全度夏,為氧化鋁"百元降本"工作打好基礎(chǔ)。